
大众观澜网通讯员 张婷婷3月26日烟台报道

人勤春早,实干争先。
走进山东黄金冶炼公司浸出厂房,几位技术骨干正围着一根改造后的进矿管,仔细核对着风量数据。
这里曾是“冒槽”“堵管”频发的“老大难”区域,传统进出料方式长期困扰着生产。
“之前我们用的是‘下进上出’,矿浆从底部进、上部出。虽然解决了短路问题,但压差不足时,矿浆上涌冒槽,岗位工得拿着铁铲子疏通管道、清理泡沫,劳动强度大,生产稳定性也差。”车间技术员一边记录数据,一边回忆道。
更棘手的是,原有设计下,矿浆与空气同向流动,接触效率偏低。若遇停车检修,来矿管出口易被积矿堵死,既拖慢节奏又埋下隐患。
“能不能让矿浆换个方向走?”
团队跳出固有框架,提出了“上进下出”的新方案——让矿浆从上部进入,底部流出,空气自下而上,形成逆向流动。
技改不是一蹴而就的。这个看似简单的思路,却在实践中屡屡碰壁,溢流管容易堵、泡沫无处排……
每一个问题都是硬骨头。团队在一次次失败中寻找突破——挪动溢流管进口位置、增设备用通道、利用自循环防堵、在溢流槽内壁割口排泡,将一个个“土办法”打磨成了“金点子”。

“把溢流管进口上移1米,和搅拌叶轮保持同一水平线,既避免积矿堵塞,又能提升矿浆与空气的接触效率。”现场,技术人员对照技改方案,向岗位员工细致讲解操作要点,手把手指导调整参数。
同时,生产车间还针对“上进下出”工艺的运行特点,制定了专项生产保障方案,将最佳通风量标准落实到每一个操作岗,要求岗位工严格按照要求精准操作,让技改优势充分释放。
数据更能体现技改的成效。结果显示,高硫氰渣金品位持续稳定在优质水平,金浸出率同比提升2.74个百分点,按年处理20万吨精矿计,可创效400万元。更值得一提的是,风量试验表明,单槽通风量降低120m³/h,实现了降本增效与指标提升的双赢。
从“冒槽”到“创效”,从“堵点”到“亮点”,黄金冶炼公司以技改为抓手,以实干为底色,让干事创业、奋勇争先的氛围在一线愈发浓厚。这片热土上,每一个岗位都是战场,每一次改进都是突破,每一份耕耘都将汇成高质量发展的澎湃浪潮。
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