当前位置 网站首页 >> 企业

“对症下药”解难题

大众观澜网通讯员 张建 赵居新 吕云平 3月27日济南报道

      ZHO_0010_副本.jpg

      山钢股份型钢厂小型生产线的轧机接轴旁,三根银色水管正精准地向各自对应的接轴喷淋冷却水。这个看似简单的改造,彻底解决了困扰车间多年的“上轴喝饱、中下轴解渴”冷却不均的窘境。

轧机接轴是连接减速机与轧辊的“动力桥梁”,在高温初轧区工作时,冷却效果直接决定设备寿命。原设计中,一根水管从上至下喷淋三根并排的接轴,最上面的接轴冷却充分,中间和下方的却只能分到“残羹冷炙”。久而久之,中下部接轴磨损加剧,起托举作用的胶木瓦一个月就得更换一次,还引发了减速机精度下降、轧机牌坊变形等连锁反应,成了生产线上的“老大难”。

“不能再让冷却系统‘厚此薄彼’!”点检组盯上了这个难题。多次蹲点观察后,他们想出“分散供水”的妙招:给三根接轴各配独立冷却系统。为在紧凑空间里布管,队员们拿着卷尺在地坑里反复测量,最终将水管从托架底部引至西侧,顺着坑壁绕行,前端加装阀门精准调控水量。

改造效果立竿见影。胶木瓦磨损大幅减轻,使用寿命从1个月延长至半年以上;接轴磨损率下降,实测寿命提升两倍多。更意外的是,液压缸支座螺栓松动、销轴断裂等“并发症”彻底消失,设备故障率显著降低。

“把‘一管浇三轴’改成‘三管分别浇’,道理简单,贵在精准。”技术员观察运行中的接轴表示。这个小改造不仅每年节省数万元维护成本,更让生产线稳定性显著提升,用巧思破解了老难题,为高效生产筑牢了设备根基。